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山西太原太化集团公司化工厂清洁生产实例调查

2011-10-18 15:38 | 发布者: EHS最新资讯 | 查看: 14794 | 评论: 0 | 来自: 网络
摘要: 为了改变企业被动状态,有两种模式可选择:一是采用先进技术对现有工艺进行全面更新换代,但根据目前企业经营状况,一时难以筹措巨额投资,二是对企业现有传统工艺进行剖析,找出物耗、能耗高,污染严重的工序,结 ...

7 真空泵排水污染物变化

年份

氯化苯

流量

Mg/L

Kg/d

Mg/L

Kg/d

M3/hr

1994

1300

19.5

2000

30.0

2.5

1998

50

0.6

350

4.2

2.0

减少率(%

96.15

18.90

82.5

86.0

20


  由此看出,实施该项替代方案,重要是环境效益,而经济效益不太明显。

  尾气搬迁(含工艺改进) 尾气系统指氯化反应的气相经冷却,喷淋吸收后的部分,直到产生合格的副产盐酸。由于气相主要成分是氯化氢,属强腐蚀性介质,原该工序与氯化苯生产系统在同一厂房内,它不仅对员工操作岗位带来影响,而且对设备产生严重腐蚀。为了使尾气与氯化苯分开,1997年投资了87.96万元,对尾气工序进行了搬迁,异地改造,将尾气系统搬到合成盐酸厂房,同时改进了工艺,改两级吸收为三级吸收。实施替代方案后不仅节约了原料,而且污染物大幅度下降,见表8。

8 副产盐酸尾气污染物变化

项目

1994

1998

增减(±)%

环境标准

流量(Nm3/hr

30

60

+100

 

氯化氢

Mg/Nm3

32000

140

-99.56

150

Kg/hr

0.96

0.009

-99.06

1.7

氯气

Mg/Nm3

15000

50

-99.67

85

Kg/hr

0.45

0.003

-99.33

1.0

Mg/Nm3

1700000

45000

-97.35

17

Kg/hr

51.00

2.70

-94.71

3.3

氯化苯

Mg/Nm3

120000

750

-99.38

85

Kg/hr

3.6

0.045

-98.75

2.9


  由表看出,1998年与1994年相比氯化氢、氯气、苯、氯化苯四项有害物,均减少90%以上,除苯和氯化苯外(尚无国家标准),均符合国家现定的排放标准。

  以年运行330天计,年减少苯排放为382.54吨,年减少氯化苯排放量28.16吨,按吨苯和氯化苯价值分别为2000元和2700元计,年节约价值76.51万元和7.6万元,合计84.11万元。

  冷却水循环利用 为了节约用水,降低生产成本,投资了87.7万元。新建了一座小时400立方米冷却水系统,循环水用于各种换热器及其它工艺上,以减少新鲜水用量,使新鲜水用量由1994年的吨产品73.3吨下降到1998年的5.5吨,吨产品节约新鲜水67.8吨,按年生产氯化苯产品15000吨计,年节约新鲜水101.7吨,按吨新鲜水1.6元计,年节约水价值为162.72万元,扣除年运行成本32.3万元,年净效益为130.42元。

  工艺改造 为了扩大生产能力,降低生产成本需对生产工艺关键设备即更新粗馏,精馏加热器。为此,1997年投资22.13万元,进行了工艺改造。实施该替代方案后,不仅提高了生产能力,而且吨氯化苯生产成本由3380元降到3330元,吨产品节约蒸汽200公斤,其污染物排放维持在原水平上,按吨氯化苯2700元和吨蒸汽按47元计,年节约生产成本为75万元,年节约蒸汽价值14万元,合计经济价值89万元。

  生产改造 为了进一步提高产量,在前期工艺改造基础上,1998年投资334万元,通过增加设备,提高设备利用率来提高产量,该方案实施后,在不增加污染物排放量的情况下,氯化苯产量由原来不足10000吨增加到目前的15000吨。

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